![]() ![]() 船機故障心莫慌,遇事不決船機幫 ![]() 導(dǎo)讀 瓦錫蘭 RT-flex 系列柴油機,以其優(yōu)越的經(jīng)濟性、低排放和低轉(zhuǎn)速時的穩(wěn)定性受到了廣大船東的青睞,被廣泛應(yīng)用于各種類型新造商船上。 而新技術(shù)的發(fā)展,對輪機管理人員的技術(shù)也有新的要求,一起小的故障,如果對其工作原理不熟悉,查找方向不對,就會浪費人力物力,耽誤船舶航行,造成不必要的經(jīng)濟損失。 排氣閥作為柴油機的重要運動部件,直接與高溫高壓的燃?xì)饨佑|,工作條件極為惡劣,也極易發(fā)生故障。 了解其結(jié)構(gòu)原理,累積一些排氣閥管理經(jīng)驗,做好平時的維護保養(yǎng),預(yù)防故障的發(fā)生和及時排除故障,對輪機管理人員來說非常有必要。 ![]() 一、排氣閥工作原理 瓦錫蘭 RT-flex 柴油機排氣閥采用液壓開閥和空氣彈簧關(guān)閥,與傳統(tǒng)液壓排氣閥有相似之處,但把傳統(tǒng)的凸輪驅(qū)動改成了伺服油驅(qū)動,電子控制,其它小細(xì)節(jié)也有一定程度的改進。 ![]() 其工作原理如圖1,當(dāng)排氣閥處于關(guān)閉狀態(tài)時,伺服油 4.11 有一路通過排氣閥控制單元 VCU(Exhaust valve control unit)4.10 的內(nèi)部通道節(jié)流后到達 VCU 活塞上部,然后通過執(zhí)行油管 4.66 到達排氣閥雙活塞機構(gòu)Two-stage piston)4.69 的上部空間,給系統(tǒng)補油再通過排氣閥上方的節(jié)流通道到達雙活塞機構(gòu)的下方,通過空氣彈簧活塞上方的出油口流出。 這樣,如果因拆裝或其他原因系統(tǒng)殘有空氣的話就能及時排出,而且兩處的節(jié)流孔孔徑相同,不會在排氣閥上部蓄壓,使排氣閥保持關(guān)閉狀態(tài)。 當(dāng)共軌電磁閥 4.76 得到 FCM-20 的開閥指令后,閥芯工作在下位有一路伺服油節(jié)流后通過電磁閥到達 VCU的 2 位 3 通閥下部,推動閥芯上移,使較大量的伺服油到達 VCU 活塞下部,推動活塞上移,使原來蓄積在 VCU活塞上部和管路油壓迅速升高并往排氣閥雙活塞機構(gòu)4.69 上部移動,推動雙活塞機構(gòu)克服空氣彈簧壓力下移。 雙活塞機構(gòu)外部為導(dǎo)向活塞(Piston guide),內(nèi)部為內(nèi)活塞(Inside piston)。導(dǎo)向活塞行程不長,但在下行中可以關(guān)閉雙活塞機構(gòu)上下端的節(jié)流通道,使內(nèi)活塞在急需下行過程中和氣閥完全開啟后壓力得到保持。 當(dāng) FCM-20 給出關(guān)閥信號時,共軌電磁閥 4.76 閥芯工作在上位,VCU 的 2 位 3 通閥下部壓力隨之泄掉,VCU活塞下移,使排氣閥雙活塞機構(gòu)上部油壓得到泄放,此時空氣彈簧的壓力足以把排氣閥 4.01 關(guān)閉。 由于主機采取 WECS-9520 控制系統(tǒng),各缸都擁有獨立的 FCM-20 模塊處理氣缸的相關(guān)功能,排氣閥開啟和關(guān)閉的相關(guān)角度都是有 FCM-20 模塊根據(jù)曲軸轉(zhuǎn)角、理論開關(guān)閥角度和可變開關(guān)閥角度(VEO)通過計算得到。 傳感器 4.70-1 可以實時的監(jiān)控排氣閥所在位置,使 FCM-20模塊及時得到指令的執(zhí)行結(jié)果,計算開關(guān)閥的時間和角度。 二、故障現(xiàn)象 某輪主機型號為 6RT-flex-48T-D,額定功率 8280KW,額定轉(zhuǎn)速 127RPM。 某航次航行中轉(zhuǎn)速95RPM,電腦上FlexView 界面出現(xiàn)主機 NO.5 缸排氣閥故障。 主機各缸排氣溫度分別為: 378℃ 384℃ 375℃ 374℃ 383℃ 383℃ 各缸掃氣溫度分別為 50℃ 52℃ 49℃ 49℃ 50℃ 50℃,當(dāng)剛剛發(fā)生故障報警時各缸排氣溫度和掃氣溫度保持不變,每次報警持續(xù)不足 1 秒鐘,就自動恢復(fù)正常,但出現(xiàn)頻繁報警; ![]() 如圖 2,每次警報出現(xiàn)到恢復(fù)時間都非常短,很難捕捉到真正報警時的氣閥運行曲線有什么特別。 報警時 FCM 20 模塊上沒有供油信號,NO.5 兩個缸油頭同時不供油,大約在正常供油 10 次左右,就有 1 至 2 次不供油,之后又轉(zhuǎn)為正常供油,如此反復(fù)。 在這種情況下,若不減速,運行 10 分鐘左右 NO.5 缸排溫開始逐步下降,將至 360℃,掃氣溫度將至 48℃,主機增壓器運轉(zhuǎn)不平穩(wěn)。 主機轉(zhuǎn)速降到 85 轉(zhuǎn)運行時,主機運行正常,各參數(shù)正常。 三、故障分析和排除 由于電腦軟件 FlexView 對整個主機運行有很好的監(jiān)控作用,所以最先還是先檢查電腦上的排氣閥各參數(shù)和排氣閥開關(guān)曲線圖。 發(fā)現(xiàn) No.5 缸排氣閥的開啟電流、關(guān)閉電流、開啟延時、關(guān)閉延時數(shù)值均和別的缸差別不大。 再檢查開啟和關(guān)閉的曲線圖,也沒有看出明顯的差別。 也行是故障時間太短難以捕捉到故障時的正情況,也許處在臨界點和正常值本來差別就不大,所以只能按故障出現(xiàn)的可能性逐個排查。 警報記錄顯示每次故障(Cylinder Fail)出現(xiàn)之前,都先出現(xiàn)一個信息(Message),內(nèi)容為排氣閥關(guān)閉過早(ME Exh.Valve Early Closing),所以還是從這方面開始查找原因。 根據(jù)說明書提示先檢查空氣壓力,此時為 6.5Bar,符合說明書要求。 接著停車檢查排氣閥控制單元 VCU 上的節(jié)流孔是否堵塞,然后是檢查排氣閥 4.10 是否存在機械故障。 都得到否認(rèn)后再檢查系統(tǒng)是否有漏油,松開檢測點 4.17,并沒有發(fā)現(xiàn)漏油。 于是就懷疑控制系統(tǒng) FCM-20 存在故障了。 先是將各接頭重新上緊,發(fā)現(xiàn)沒有效果后再停車更換整改 FCM-20 模塊。 重新起動主機,發(fā)現(xiàn)故障仍然沒有被消除,于是船上人員開始對外咨詢專業(yè)人士,在專業(yè)人士的提醒下,拆下空氣彈簧的單向節(jié)流閥 4.06,發(fā)現(xiàn)里面有較多的機油流出,很顯然節(jié)流孔已被堵住,單向節(jié)流閥只取到了單向閥的作用。 至此原因被查出,由于單向節(jié)流閥 4.06 的節(jié)流孔臟堵,空氣彈簧里面的殘油不能及時排出,加上空氣彈簧活塞存在一定的泄漏,使里面的殘油累積,占據(jù)了一定的體積空間。 當(dāng)活塞下行對空氣進行壓縮時,由于壓縮終了空氣可用的體積減小,壓縮比增大,也使得壓縮終了壓力增大,在啟閥油壓得到泄放時,過高的空氣壓力就會使空氣彈簧活塞迅速上升,從而使氣閥關(guān)閉時間過早。 四、管理總結(jié)和故障預(yù)防 (1)加強輪機管理人員對新機型的熟悉很有必要。 從本次故障處理過程中可以看出對設(shè)備有一個系統(tǒng)的了解很有必要,傳統(tǒng)的液壓排氣閥很多空氣彈簧進口都設(shè)計成單向閥,希望不漏氣最好,而新機型既然有不同的設(shè)計,就要及時搞懂廠家的設(shè)計意圖。其他各處也做了很多改進,特別要明白各節(jié)流孔的作用,經(jīng)常性的對這些節(jié)流孔進行清潔疏通。 (2)值班人員巡查時要檢查殘油收集裝置 7.18 是否能自動放殘,如有臟堵要及時手動放殘。 注意各缸蓄壓管4.66 的溫度變化和脈動是否有異常。 多關(guān)注 FlexView 軟件上排氣閥曲線及各參數(shù)變化,定期以截屏方式保存下來,以備日后對比。 對參數(shù)明顯變化的排氣閥要格外關(guān)注,及時作出預(yù)案。 (3)保持潤滑油的清潔,加強潤滑油的凈化。 進入排氣閥的伺服油經(jīng)過凈油機,機油濾器,伺服油濾器等多重凈化,就是為了保證油的清潔。 伺服油中的顆粒會引起排氣閥及控制機構(gòu)元件的磨損和卡阻。 所以要加強管理,濾器要經(jīng)常清洗,旁通濾器不可使用過久。 定期化驗油質(zhì),監(jiān)控滑油狀況。 (4)經(jīng)常利用停車時間檢查閥桿動作情況。 停車后關(guān)閉機油泵,切斷空氣彈簧總氣路,然后在漏油收集器 7.18處手動打開放殘閥,在 FlexView 軟件觀察電流變化,就知道是否完全開啟。 等各缸都完全開啟后再關(guān)閉放殘閥,重新供應(yīng)空氣彈簧空氣,看是否能完全關(guān)閉。 這樣就能同時檢查氣閥是否活絡(luò)和單向節(jié)流閥 4.06 工作是否正常。 (5)在節(jié)能減排的情況下盡量縮短排氣閥的解體保養(yǎng)時間,避免機械卡阻。檢修時注意各潤滑油通道是否正常,各參數(shù)是否符合要求。 五、結(jié)束語 輪機管理人員由于對電噴主機的部件結(jié)構(gòu)、工作原理、日常操作以及維護保養(yǎng)不夠熟悉或缺乏足夠經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)不了故障征兆,不能正確分析故障現(xiàn)象,處理故障時走彎路,導(dǎo)致備件資源極大浪費,也置船舶安全于極大風(fēng)險之中,這樣的事故案例比比皆是。 本文通過排氣閥故障排除的案例拋磚引玉,希望輪機管理人員加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),也希望管船公司加強人員培訓(xùn),使其熟悉新設(shè)備、新技術(shù),提高對機器設(shè)備的操控能力,節(jié)省船舶營運成本,保證船舶航行安全。 ![]() 本文原創(chuàng)作者系: 福建省海運集團有限責(zé)任公司 范懷谷 END ![]() ![]() |
|
|