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值班機工聽到副機強烈的“咚咚”敲擊聲-“五臟六腑”全撕裂,現(xiàn)場慘烈!

 船舶講武堂 2020-12-17

副機型號:WARTSILA 4L20620 kW900 r/min

日本 KANASASHI 船廠建造

事故經(jīng)過:

H 輪是航行于日-韓-香-新線的集裝箱班輪。20XX 年 1 月 19 日在韓國釜ft港碼頭卸貨,1629 時,值班機工聽到No. 2 副機第 2 缸突然發(fā)出強烈的“咚咚”敲擊聲,滑油低壓報警,副機自動停車。輪機長組織人員吊缸檢查,發(fā)現(xiàn)第 2 缸活塞掉入曲臂之間, 使曲臂外張變形,連桿伸腿,缸套敲壞;第 2 缸道門上部的機架敲開一個缺口,由于高速旋轉(zhuǎn)的曲軸突然被掉入曲拐箱的活塞卡住,在慣性作用下, 飛輪與曲軸連接的 8 只螺栓全部被剪斷。

注:該副機 2000 年 6 月 17~19 日由船員做過常規(guī)吊缸檢修,那時距上次吊缸后的運轉(zhuǎn)時間為 8512 小時;總運轉(zhuǎn)工時 17680 小時;1 月 9 日事發(fā)時(吊缸后)只運轉(zhuǎn) 1331 小時。

事故原因:

從損壞的連桿和螺栓痕跡表明,該連桿大端的螺栓螺母安裝時上緊不規(guī)范,是造成連桿伸腿的原因(見圖一、圖二)。即,副機運轉(zhuǎn)中先是連桿上部的螺母松掉脫落,造成下部單根螺栓壓緊,連桿大端的軸承蓋上部隨著副機運轉(zhuǎn)而做張開、合攏的往復(fù)運動,使上部連桿螺栓先磨損、斷裂, 然后下部連桿螺栓斷裂,連桿大端的軸承蓋脫落,造成了連桿伸腿。

注:連桿螺栓、螺母安裝上緊不規(guī)范操作包括以下幾個方面:

1)安裝在螺栓頂部的塑料頂頭,長期使用后老化變形,連桿螺栓上緊后螺紋暴露在外邊的長度無法達(dá)到說明書的要求;

2)船員憑經(jīng)驗在拆檢之前做好“標(biāo)記”,然后按照“標(biāo)記”進(jìn)行安裝,沒有按照說明書的要求測量連桿螺栓上緊后螺紋暴露在外邊的長度;

3)船員安裝時沒有按照說明書要求分兩步把連桿螺栓上緊(第一步通常給安裝者提供一個參考基準(zhǔn),可以做個標(biāo)記。進(jìn)行到第二步時安裝者可以憑借第一步的做的標(biāo)記看二個螺帽轉(zhuǎn)動的角度是否一致,借此可以判別二個螺栓的伸長量是否一致);

4)拆檢前就發(fā)現(xiàn)液壓工具的壓力表不能歸零,相差 8 MPa,卻沒有及時更換壓力表,造成泵油誤差,螺栓螺母沒有上到位;

5)螺栓螺母上緊前,沒有把螺紋處清潔干凈。

6)缺乏常識,利用單個液壓工具進(jìn)行單根螺栓的拆卸和上緊操作。

7)更換連桿大端螺栓不成對更換,致使二根螺栓的彈性伸長量存在差異。

事故教訓(xùn):

1、強化安全意識,檢修中要嚴(yán)格按說明書規(guī)定的要求操作,杜絕留下隱患。

2、主管輪機員對剛吊缸檢修過的副機,應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行試車。說明書明確規(guī)定,運轉(zhuǎn) 50 小時后應(yīng)停車檢查各缸連桿螺栓螺母是否有松動跡象。過后應(yīng)按照一定的間隔周期檢查螺栓的外露伸長量,并做好記錄進(jìn)行比對。

3、值班人員要加強對副機運轉(zhuǎn)中的全面檢查,及時發(fā)現(xiàn)油、水溫度、壓力的變化以及運轉(zhuǎn)聲音的異常情況。(應(yīng)能)提早發(fā)現(xiàn)副機要“伸腿”的先兆(如機油壓力下降、道門有漏油現(xiàn)象和輕微的敲擊聲),提早采取措施,避免或減少損失。

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