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邢浩:預修重于搶修 |《至精至善》

 新用戶5657qPkI 2023-01-08 發(fā)布于北京


邢浩,一汽-大眾青島分公司焊裝車間工長,高級技師,被授予“青島工匠”“青島市勞動模范”“青島市首席技師”等稱號。

1981年8月8日,邢浩出生在吉林省白城市;2001年,進入長春汽車工業(yè)高等??茖W校學習微電子技術專業(yè);2003年7月,到一汽-大眾一廠焊裝車間實習;2004年底轉正,在一廠焊裝車間當操作工;2006年4月,自修長春工業(yè)大學機電一體化專業(yè)。

2005年11月,他從400多名操作工中脫穎而出,以第1名的成績成為一名維修電工,次年成為一名機電技工。此后15年,他通過自主設計改造,相繼為一汽-大眾解決18項重大難點問題,累計節(jié)省成本1330萬元。

2016年9月,他通過一汽-大眾電氣技師14項專業(yè)能力評估,匹配率122.64%,是一汽-大眾公司開展技師評估以來的最高分。2017年3月,一汽-大眾青島分公司成立,他舉家遷移青島,帶領維修團隊開展重大改進項目50余項。

2015年,他被聘為一汽-大眾兼職培訓師。他先后編寫培訓教材5本,翻譯德語圖紙1套,帶徒弟11人;研發(fā)并實施8項先進工作方法,完成機器人程序備份等4部流程標準化手冊。

2018年,他開始負責焊裝車間及青島分公司創(chuàng)新工作室。迄今,他帶領工作室成員獲得國家專利54項、山東省機械工業(yè)科學技術獎5項、省市級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽3項。

2017年以來,他獲得國家實用新型專利6項、發(fā)明專利1項,正在申報實用新型專利7項。

1981年,我出生在吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣,小時候在白城長大。2001年,我進入長春汽車工業(yè)高等??茖W校學習微電子技術專業(yè)。

 

2003年7月,一汽-大眾到學校招聘。經過筆試和面試,全班49人中的前20名獲得實習機會,我也在其中,被分配到奧迪C5下部線。后來,一汽-大眾準備生產奧迪C6,新車型生產線需要支援,我們這批成長起來的高職生被擇優(yōu)錄取去支援新車型。2004年底,我正式轉正,在一廠焊裝車間(奧迪C6生產線)當操作工,仍在焊裝下部線班組。

 

2005年11月,工段要從400多名操作工中選拔1名維修電工。考試分為筆試和實操兩部分,我以綜合成績第1名入選。雖然干的是技工活,但仍在操作工崗位,被稱作學徒。

 

5個月后,一汽-大眾實行工資改革,允許大家考機電技工。我因轉正還不到3年,不具備報考資格。我主動爭取機會:“我從事技術工作已有很長時間,能否給我一次機會?考上就用,考不上就不用?!?/span>

 

車間黨總支書記很重視技術人才,答應給每個工段1個名額。通過考試后,我成為一名機電技工。

 

獨當一面

 

2006-2016年,我一直在一汽-大眾一廠焊裝車間工作,參與了奧迪C6、奧迪C7、奧迪B9新項目,對一汽-大眾首個異地新工廠項目(成都NCS項目)進行支持。

 

其中,前3年是我技術積累的最主要階段,我逐漸從新人成長到能獨當一面,因為在奧迪C6下部時,下部所有的設備都由我主修。

 

2006年,工廠引進新設備,包括在新線增加了一些OVERHEAD設備。這是一汽-大眾焊裝車間引進的第一個NC(數(shù)字控制)技術。

 

設備從韓國進口,能自動抓件和放件,相當于移動機械手。

 

此前,我們接觸的都是機械電氣,從沒接觸過數(shù)控技術。韓國工程師來安裝時,工段派我和另一名技師跟著安裝調試,了解設備屬性。只有自己先學會設備,才能夠知道如何維修。我們用了1年多的時間學習,逐步掌握了設備性能。

 

2007年底,工廠要提升產能,從320輛/天提升到450輛/天。要求提高自動化率,加快生產節(jié)拍,需要在生產線上新加一臺機器人工位。

 

項目外包給了柯馬(COMAU),我們跟著設備廠學習,他們負責硬件安裝,我們進行調試(練手)。之前,我們只是在應用層面了解機器人,不知道各IP如何匹配,網絡如何聯(lián)通。項目完成后,我的自主調試能力得到了提高,對設備有了更深入的了解。

 

倘若出現(xiàn)故障,維修人員懂得原理就更好處理。我們中間也遇到過各種問題,例如機器人突然不動,網絡中斷控制不了機器人或者附屬設施等。我們經過梳理思路,學習了解,終于弄清楚了原因。作為維修技術人員,我們必須在出問題前就發(fā)現(xiàn)問題,從而更有底氣面對各種故障。

 

2009年,我被調往焊裝成本中心(現(xiàn)維修中心),中心約有20人。從技術層面,成本中心代表車間最高水平,當車間遇到疑難重大問題時,便安排成本中心來解決,其他一般問題則交給生產線維修人員解決。

 

我在生產線時只需解決一些現(xiàn)場問題,而到維修中心后需要深入研究設備,把設備屬性從頭到腳摸清楚。我一邊自學,一邊參加工廠培訓,同時自主建試驗臺,通過試驗提前驗證問題。有些難題當場解決不了或者找不到原因所在,就回到實驗室復盤研究。

 

這期間,我的維修思路有了本質變化,并從維修中心技術專家處學到很多技術知識。

研究視覺引導設備,邢浩(右一)現(xiàn)場開展技能培訓


例如當焊裝升降滾床的接觸器BL20出現(xiàn)故障,如果我是在生產線,只需操作它移動就行,出現(xiàn)故障由維修中心解決。但現(xiàn)在,我首先要判斷它是否壞了,其次是思考如何快速解決問題。

 

我剛開始沒有任何頭緒,不知道部件為何損壞、壞在哪部分。通過查閱資料和向資深技師請教,因為正好有一名技師專門研究滾床,經過斷電、重啟、配置,我馬上就把接觸器修好了。

 

維修技師的作用被充分體現(xiàn)出來。那段時間,我接觸的都是專項技術專家,有的負責機器人,有的負責焊接設備,有的負責變頻設備,每個人都有自己的絕技。這些技術專家都是2000年前甚至20世紀90年代參加工作的資深工人。

 

接著我開始獨當一面。2010年,奧迪C7現(xiàn)場出現(xiàn)自動夾具報警,經過更換模塊、閥島和閥座后,問題源頭還是沒找到,眼看就要影響正常生產。

 

我就到現(xiàn)場研究,從頭開始梳理,初步判斷故障與外部因素有關。故障不是很直觀,由于是背板式閥座,我只是換了上面的模塊,沒有考慮到背板有問題。

 

按照整體維修思路,我逐步排查,最后查明是接地線因短路而造成報警。我大約花了40分鐘便解決問題,恢復了生產,后續(xù)對閥座進行了改進。

 

支援成都工廠

 

2010年10月,一汽-大眾產業(yè)布局邁出至關重要的一步,第1個異地工廠,也是第3個工廠——成都分公司成立。

 

新建廠部分員工來自被并購的川旅廠(四川旅行車制造廠),從技術到管理崗位都缺人,需要支持。車間領導問我們誰能去,當時我年輕,還沒成家,覺得應該為公司發(fā)展作些貢獻,便報名參加。

 

經過選拔,我成為第一批技術支援者。確定要去成都時我剛結婚,回想起來,對愛人最為愧疚。結婚第二天,我倆去大連度蜜月,在火車上就接到去成都的電話。其間,成都分公司車間領導打來3次電話。好在愛人很支持,她說:“要是不讓你去,可能后悔一輩子,畢竟這種機會不常有?!?/span>

 

機電技工一廠和二廠與我同去的分別有8人。此前,我從沒離開過東北,去過最遠的城市是沈陽。去成都前,我們先被派到二廠(主要生產寶來)實習2個多月。

 

剛到成都時我對天氣很不適應,由于空氣潮濕,身體長了濕疹。新工廠還是一片空地,我在焊裝門蓋線。因為我既有一廠奧迪品質經驗,又有二廠寶來工藝經驗,再加上維修和管理經驗,便全程協(xié)助他們建焊裝線,根據(jù)圖紙配合生產人員落位,指導他們調試。

我們有過新項目經驗,但沒有新建工廠經驗,當時NCS(新速騰)項目一度可能拖期。我們就把它作為一個新項目,對他們進行全面指導。從工藝、設備安裝調試到問題梳理,我們付出了極大精力。

 

前半年主要進行工藝培訓和指導,提出隱性問題,讓供應商在初期就解決掉,避免生產中出現(xiàn)類似問題。后半年安裝調試設備,主要提供技術支持。在設備調試過程中出現(xiàn)問題時,我們給他們提出建議。

 

但在一些問題上,例如VSC(預批量中心)調整夾具時,我們產生了分歧。對方認為按照圖紙標準做沒問題,但我們表示如果這樣安裝,后期使用過程中肯定會遇到問題,因為我們有前車之鑒。在指明這種固定方式會造成何種缺陷的情況下,我們列出了必改項目清單。

 

事實證明,我們要求的必改項目和重點工位,后期沒有出現(xiàn)問題,但沒按照建議修改的一些項目,確實出現(xiàn)了問題。經過整改,后期才穩(wěn)定運行。

 

SOP前我們還遇到一些問題。比如焊鉗造成門蓋表面鼓包。為解決這個問題,我們把車身鍍鋅層打沒了。雖然表面平了,但這種做法會影響后期的防腐性。我們便把解決方案聚集在前蓋的焊鉗上,使得一面是平的電極板,另一面用焊鉗焊,解決了表面鼓包的問題。

 

成都分公司的操作工都很年輕,在技術方面屬于新人。我們對他們進行培訓,教他們動手操作,將技術問題整理成操作指導手冊,并配好照片和注釋,讓他們按照手冊操作?,F(xiàn)在,這些年輕人都已成長為技術專家。

 

我對成都分公司進行了15個月的技術支持,保證焊裝門蓋線順利達產。通過這次異地支援的經歷,我的眼界和思路得到了拓展,對后續(xù)工作起到重要作用。

 

師從金濤

 

2012年初,我回到長春一廠,仍在焊裝維修中心負責奧迪車型,當時奧迪C7剛完成SOP。就電氣而言,從這款車開始,奧迪采取了新標準,我們需要重新學習。

 

我回來時,一汽-大眾的統(tǒng)一培訓已經結束。我花了半年多時間,從同事或其他廠借來資料學習研究,掌握了新標準。

 

具體來看,老標準使用銅纜寬帶,靠家用網線硬線連接,新標準改為光纖寬帶,采用Interbus通信方式。老標準使用固定的SWAC面板,頂上全是按鈕,一個按鈕代表一個意思,而新標準只有一個西門子WINCC操作面板,面板通過網絡設置,每個畫面上有很多按鈕,需要軟件編程來實現(xiàn)。而且每個界面都有很多按鍵,由于都是德文的,每次切換容易混淆,后來才導入中文。

 

2012-2014年,我一直在奧迪C7生產線負責TPM(Total Productive Maintenance,全員生產維修),包括設備維修和全面效率維修,同時從事一些輔助管理工作。


帶我的師傅是金濤,他是焊裝一車間維修工段工長,帶領40多人,2020年被評為“全國勞動模范”,是我們的榜樣。金濤老師樸實憨厚,做事認真踏實,工匠精神在他身上體現(xiàn)得淋漓盡致。我跟著他做了幾個大項目,其中有些屬于設計缺陷攻關改進。

 

例如烘干爐改造。由于中間沒有接觸器,烘干爐門蓋涂完膠,經過烘干固化,要把兩個件粘上,但烘干爐設備不能一直轉,需要有工件加熱,因此需要一個控制器。

 

這個進口設備安全性不完善。一旦過載,沒有保護就會出現(xiàn)器件著火的情況。金濤老師帶著我們一起研究:在中間加一個接觸器,到一定負載后就跳閘,就不會存在著火問題,這樣就解決了問題。

 

還有程序控制問題。當時主焊出現(xiàn)抱閘打不開的情況,抱閘不打開電機就不能動,整個框架動不了,激光焊工位就無法工作。經過研究,我們發(fā)現(xiàn)通過程序短接,可以將抱閘打開,通過點動控制,逐漸把設備升起來,重新更換抱閘。

 

金濤老師的分析能力和改進思路都很強。他帶著我們找到問題,修改程序結構并解決問題。按照原來的程序控制,一旦有問題就動不了。經過優(yōu)化程序,通過復位鍵,即使抱閘出現(xiàn)問題,設備也能到位。

 

這3年來,我也一直在研究如何通過改進程序,保證現(xiàn)場設備運行得更好、壽命更長、故障率更低。經金濤老師指導,我動手完成,再驗證效果,改進了很多項目。平均每年產生實際效果的改進項目有20多項,還有一些車間及公司層面的合理化建議和KVP(持續(xù)改進)項目。

 

2015年,我解決了奧迪C7激光在線測量工位節(jié)拍提升問題。車進到工位后,需要等待兩邊的滑臺,滑臺到位后將車鎖死,在線測量機器人才能拍照,檢測車的尺寸是否有偏差。

 

有人設想過,能否讓滑臺加速,或者滑臺進去前機器人就拍照。我當時負責在線測量設備,對設備相對了解,按照廠家的設計必須滑臺到位才能有啟動信號。這確實浪費資源,機器在那里干等,夾到車身后才能去測,而且互相沒有干涉,也沒有碰撞的可能。

 

通過深入研究,我發(fā)現(xiàn)最大的難點是如何把在線測量的啟動信號從程序里分離出來。分離出來后滑臺動,機器人就動,等滑臺扣上,機器人就可以開始測量,而不用等到扣完再去。這樣可將瓶頸工位整體節(jié)拍提升8秒時間,1小時能多處理好幾臺(輛)車,為公司節(jié)約生產成本120多萬元。

 

研究自動銑刀,開發(fā)一鍵換帽功能


PRS一體化改進

 

在此基礎上,我作為牽頭人設計了激光在線測量設備檢測儀。2017年底,該設計獲得國家專利。

 

激光在線測量設備在車身尺寸控制方面有著不可替代的作用,現(xiàn)有設備檢測手段通常為萬用表測量。但由于激光在線測量設備結構特殊,插口及插針直徑只有2毫米,采用直徑1厘米的快插接頭無法進行測量。

 

而且,一旦系統(tǒng)中某個單一設備損壞,就無法準確判斷出故障點,設備本身還不支持熱插拔。盲目更換單一設備很可能造成其他設備被燒毀。所以,只能整體更換一套系統(tǒng)設備,將更換下來的設備發(fā)給廠家測試,廠家檢測出結果后再將設備及結果一起反饋回來。

 

奧迪C7維修工段統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年共有7次因單一設備損壞,未準確判斷出故障點而造成二次設備損壞情況。因此,設計一個既能顯示當前設備狀態(tài),又能快速檢測設備損壞點的專用工具迫在眉睫。

 

這就是我設計激光在線測量設備檢測儀的初衷。它由指示儀表、設備插接口、啟動按鈕、指示燈、變壓器等組成,既可測量設備電纜本身、測頭、中間繼電器、終端電阻等原件是否短路或斷路,又可準確檢測電氣元件是否完好,而且還可以實現(xiàn)對測頭的模擬運行。

 

2015年,我做的一件重要的事情是負責PRS一體化改進項目。

 

PRS是我自己設計的名字。“P”(PLC)代表按PLC程序中的順序塊及功能塊邏輯進行改進,實現(xiàn)卷簾門與壓合模動作同步,可節(jié)省生產時間11秒?!癛”(ROBET)代表改變ROBET壓合方法,由原有順序壓合改為逆序重復壓合模式,消除壓合質量缺陷。“S”(Safety)代表改進工位安全系統(tǒng),通過添加光電掃描儀以及相應的安全繼電器,合理設計安全區(qū)域,保證人員與設備安全。

 

生產奧迪B8時,要進行改造工程,產能要求從500輛提升到700輛,但門蓋線壓合工位節(jié)拍是瓶頸,壓合速度跟不上工位節(jié)拍。

 

我在現(xiàn)場研究了2天,思考改進方案。標準工藝流程是這樣的——機器人放完件,操作者上件,機器人過來滾邊,經過幾個回合才能把邊滾好,把件壓好,卷簾門升起,人把件拿走,再上另一個件,卷簾門關上,機器人再去滾邊,滾完再拿出來。

 

整個過程需要2分鐘,卷簾門升降一個來回是11秒。我認為卷簾門升降時間可以縮短或者取消,但有人認為這樣存在安全隱患,大家需要按標準操作。

 

我通過查閱資料,找到了一套可替代的標準:用光電掃描儀和相應的安全繼電器。如果機器人闖入安全區(qū)域,光電設備就停止工作,出來后按鈕復位,光電設備正常工作。只要機器人在安全范圍內,光電掃描儀就不動。

 

這兩套設備加起來完全可以替代卷簾門,而且沒有任何時間損失,進出只需按鈕控制。但要改這個設備,就需要改PLC,改機器人軌跡。這些條件如何滿足?如何保證安全?機器人PLC程序如何調試?線下我們做過很多測試。

 

起初車間對改造方案持保留意見。但因要提升產能,現(xiàn)有設備已經過多次優(yōu)化提升,要提高節(jié)拍,用可替代方案是最好的解決辦法。我們與車間多次溝通,多次測試,雙重保障設備安全性,最終得到車間認可。

 

PRS一體化改進方案以自動化工位實際情況為依據(jù),綜合現(xiàn)場因素,從PLC邏輯設計、ROBOT軌跡優(yōu)化、現(xiàn)場安全系統(tǒng)著手,在設備改進、工藝優(yōu)化和安全防護3方面進行創(chuàng)新,既優(yōu)化了白車身表面質量,又提高了自動化生產線產能。

 

改進方案將奧迪B8和奧迪Q5生產節(jié)拍提高了11秒鐘。這11秒對提升產能至關重要,為公司創(chuàng)造效益62萬元?,F(xiàn)在,一汽-大眾五地六廠都在使用這種方式,包括我所在的青島分公司。車間經理表示,一旦卷簾門出現(xiàn)故障,就用光電設備替代。

 

大眾VASS標準

 

2015年4月,我在奧迪B9維修工段負責下部設備安裝與調試跟蹤工作。這是一汽-大眾一廠焊裝車間第一個采用VASS標準的車型,是大眾汽車集團最先進的汽車生產標準,整合了大眾、奧迪、斯柯達、西亞特4家公司的標準,VASS是這4家公司的縮寫。

 

以前標準種類較多,老廠執(zhí)行老的奧迪、大眾標準,我去成都支援時使用新的大眾標準,從成都回來后又使用新的奧迪標準。每換一套標準,維修人員都需要重新學習。為提高效率,大眾汽車集團(中國)將標準統(tǒng)一為VASS標準。

 

這對一汽-大眾新項目意義重大。工人無須再重新學習標準,只學新設備技術即可。例如硬件統(tǒng)一為光纜設備,采用profinet通信,與家用以太網相似。到青島前,我一直在學習VASS標準。

 

2013年,一汽-大眾佛山分公司首先使用VASS標準。長春工廠執(zhí)行VASS標準稍晚,在一廠和二廠應用的第一款車型分別是奧迪B9和新邁騰。VASS標準增加了很多新設備,例如控制器、焊鉗、無釘鉚接等。我們研究了很長時間。學習有個試驗、驗證的過程,先進行理論研究,再經過一段時間的暴露故障、解決故障、總結問題。

 

2015年,我們面臨產能不足的問題,無法滿足訂單要求。經過研究瓶頸工位發(fā)現(xiàn),主焊生產節(jié)拍存在一定浪費。

 

以奧迪B9下部線工位為例。這臺機器人放完件離開,另一臺機器人過來焊接,再一臺機器人過來抓件,每個過程都需要等待。經過優(yōu)化,我們讓機器人提前過去,所有機器人都提前等待,這樣就能降低時間。接著調整機器人程序,包括每臺機器人的干涉區(qū),然后進行測試。

 

我們通過反推找到瓶頸工位。發(fā)現(xiàn)這個工位速度最慢,與其他工位相差4秒,產量要靠優(yōu)化它拉動。我們把等待時間減少,減少5秒鐘時間,提高產能,1小時可多生產好幾臺(輛)車。瓶頸工位解決后,其他工位就不是問題。

 

2015年11月,我被選派到德國設備制造廠學習。與我同去的有2人,時長半個月。設備廠給我們做專項培訓,我們主要學習單體設備、IQR智能焊接控制器等新技術?;貒螅易鳛樵O備技術帶頭人,解決了很多實際問題。

 

之后,我在王德亮工段學習了2年,他也是公司有名的勞動模范、技術專家、焊裝車間的大工長,工作非常細致。2016年底,我在青島組建工作室的經驗,如使用workvisual軟件配置機器人就是跟著他學來的。

 

這是一個轉折點,自此,我對工作站概念有了顛覆性的認知。以前,我認為工作站就只是一些試驗臺,后來發(fā)現(xiàn),備件測試、功能驗證,包括改進創(chuàng)新都可以在工作站實現(xiàn)。

 

盡管跟王德亮老師一起解決問題的交集很少,但他處理故障的思路對我?guī)椭艽?。直到現(xiàn)在,我仍在借鑒他的做法。例如,下部前底板機器人抓手由于沒有手動控制閥,只能通過軟件控制,軟件出錯后會無法脫開。

 

按照老思路需要維修,而王德亮老師拿了一個開關和一根信號線,將信號線直接接到開關上。我在外部給出一個短接信號,表示開關已到位,這時就可以實現(xiàn)電氣控制。因此,解決問題不能只盯著一個點,維修思路要拓展。

 

后期,當我處理類似問題時,也會多角度考慮,想辦法恢復程序或者軟件,以更快方式解決問題。

 

轉戰(zhàn)青島

 

2017年3月,我迎來人生重大轉折,舉家遷移青島。在一汽-大眾青島分公司焊裝車間維修區(qū)域,我?guī)ьI維修團隊開始新工廠建設。青島分公司主要生產全新寶來和寶來·純電兩款車型,設計年產能20萬輛,生產節(jié)拍60JPH(小時工作量或單位時間工作量)。

為何選擇去青島?我有過成都支援經歷,建佛山分公司時就想過去。青島開始建廠時我就比較關注。畢竟老廠很多思維已經根深蒂固,要做出成績或者占有一席之地有難度,但在新工廠可以施展自己的強項。

 

報名申請到青島分公司的人很多,幾乎超出了需求人數(shù)的1倍,有些令人出乎意料。2016年底,選拔正式開始,技師優(yōu)先,技工隨后。我在面試前也做了充分的準備,所以順利地通過了面試和選拔。

 

2017年3月,作為最早一批技師,我們來到青島工廠,當時基礎建設還沒完成,地面沒刷完,頂棚漏著雨,設備也還沒進來,廠房空空如也。前2個月我們主要在廠房內外撿垃圾,清理遺留下來的東西。

 

2017年6月,工廠進入設備安裝階段。維修區(qū)域分為4塊,3個技師加上1個激光焊負責人。我們4人分管這4塊區(qū)域里的車間設備,我負責下部核心線,包括點定和幾條主焊線。8月24日,設備安裝全部結束。

 

因轉型升級,一汽-大眾要求青島分公司在最短時間內建成投產。當時項目有些拖期,線體商人員不足,安裝進度受到影響。經車間領導同意,我?guī)ьI維修人員參與項目調試,幫助線體商開展一些管線鋪設及程序調試工作。

 

設備調試過程中也遇到一些問題。例如線體商安裝的水管管線選型不符合標準,在安裝測試時才發(fā)現(xiàn)焊鉗的水流量不足。再往回查,發(fā)現(xiàn)水管只用了3/4寸管,正常應當是1寸管。為不影響焊鉗使用,整個線體安裝一半后,又拆掉重裝。事實證明,如不更改將造成整體水流系統(tǒng)壓力過低,影響正常生產。

 

設備調試完成后,進入管理人員建構階段。經過面試和筆試,由我和一位從老廠調來的工長各自分管一半設備。我負責主焊門蓋區(qū)域,那里基本都是高精尖設備,像激光焊、視覺引導設備、涂油檢測設備等都是第一次使用。我?guī)еS修團隊,與線體商一起調試,跟他們學習。

 

批量生產爬坡階段壓力很大。一方面,我們面臨技術不足的問題。我所帶團隊基本都是新人,有理論基礎但沒有實操經驗,往往不知如何下手,設備一旦出現(xiàn)故障,缺乏解決問題的經驗。這期間,他們一直在培訓操作,到實驗室動手拆裝,強化技能。這段經歷蠻痛苦的。


另一方面,生產節(jié)拍要從30~40輛迅速提升到60輛,一個班次8小時,接著是10小時,并且實行兩班倒。長春工廠的一些概念在這里被徹底顛覆,以前生產奧迪,產能從30輛爬坡到40輛,可以有10~20天緩沖,現(xiàn)在卻是直接提升。

 

經過大家的努力,2018年3月,青島分公司提前2周SOP。

 

我們遇到了不少以前沒見過的故障。例如首次引進的機器人視覺系統(tǒng),在大眾汽車集團屬首例,國內廠家也處于技術摸索階段。在調試階段,出現(xiàn)過2次拍照故障,設備無法運行,造成停臺,而且發(fā)生了碰撞。

 

按照正常程序,每次拍完照,根據(jù)拍照坐標,機器人會自動抓取,保證穩(wěn)定。但一旦出現(xiàn)偏差,機器人就會按照錯誤軌跡直接撞到護欄上。碰撞發(fā)生后,我找來2名技師一起研究,發(fā)現(xiàn)在機器人的優(yōu)擇程序里可以彌補這個問題——直接把坐標復制給它,一旦出現(xiàn)問題,就按照標準坐標抓件。

 

通過一周現(xiàn)場跟蹤試驗,我們用1個月時間解決了機器人視覺系統(tǒng)拍照故障難題。改進后,機器人再沒出現(xiàn)過碰撞事故。2018年,我們共檢查出安裝問題2400多項,其中涉及生產的有200多項。

 

從60JPH到63JPH

 

200多項問題中,有一半由我們牽頭攻關。例如激光焊出現(xiàn)質量缺陷,由在老廠做激光焊的維修工帶頭調整,經過一個半月攻關,最后穩(wěn)定下來,持續(xù)半年再沒出現(xiàn)過問題。


又如涂膠檢測,在一汽-大眾體系里第一次使用。以前自動涂膠后無法判斷具體情況,只能等質保或者產品做檢測時,才能發(fā)現(xiàn)斷膠和膠偏問題,存在質量缺陷風險。

 

通過視覺拍照設備,就能識別是否按照設定標準涂膠,一旦有斷膠,機器人馬上停止,及時解決質量缺陷。設備從德國進口,我?guī)е幻紟熞黄鹧芯?,主要由他負責攻關。

 

設備里有5個軟件,每個軟件我們都要學習它的功能、如何設參數(shù)、如何調整。從攝像頭安裝、校零點、調試、改軌跡,到后期質量驗證,用了近3個月時間,我們終于把整套系統(tǒng)研究透徹了。

 

按照要求,青島分公司產能要從60JPH提升到63JPH。當時焊裝車間自動化率為95%,提升難度很大。生產面臨瓶頸,我?guī)еS修團隊去解決問題。

 

產能提升需要加快節(jié)拍。工廠設計每輛車生產節(jié)拍為51秒,但一些工位在生產過程中因其他因素造成滯后,實際單車生產節(jié)拍為52秒多,接近53秒。要想從1小時生產60輛提升到63輛,就要保證設備開工率高,而且要一直操作不能停止。

 

但這是不可能的,設備有損耗,例如換電機帽、清擦設備、下返油車等都需要時間,勢必影響開工率。一般情況下,導致節(jié)拍慢的原因,一是設備長期使用會老化和疲勞,造成動作變緩;二是各種漏氣現(xiàn)象,一旦有輕微漏氣,汽缸動作變慢,沒法彌補就會出現(xiàn)問題。

 

我們一邊尋找根源,從頭到尾梳理瓶頸點,一邊讓節(jié)拍更快。通過對主焊線進行近40項改進,終于把節(jié)拍從接近53秒降到49秒,產能達到62~63輛。到2019年時,產能已穩(wěn)定到63輛。

 

我們很快又遇到新問題。2020年11月,生產線要新融入奧迪A3Sportback車型,并做垂直切換,生產新寶來的同時增加設備。車型切換一般要經過“放—抓—放”過程。切換相當于一個靈活的活動部件,有活動部件就容易出問題。而且1小時切換好幾次,問題故障率就高。

 

原來每小時單車節(jié)拍最高可達到50多秒,接近51秒。奧迪A3 Sportback設計產能是60輛,要把節(jié)拍加快,做到61~62輛有難度。算上節(jié)拍損失,我們基本能做到60~61輛。

 

我們通過自主改造,把機器人拆掉,找合適的點,將它安裝到前面工位上;將焊點重新分配,把生產節(jié)拍整體加快,這樣1小時能多處理好幾輛車。

 

難點是拆裝機器人需要重新編排整個工位時序,包括機器人的干涉區(qū)和焊點等,而且整個過程我們都是利用業(yè)余時間離線編程。我們先設計好邏輯,利用2021年元旦3天檢修時間,整體搬遷機器人硬件,現(xiàn)場測試工位程序,并調試完成。

 

改造工位用時兩天兩夜,是一個大工程,正常需要外包找供應商做。為啃下這塊硬骨頭,我們前期就做好準備。改造完成后,工段前部節(jié)拍馬上加快,1小時能做到63~65輛。如果沒有意外情況,做到63輛沒問題。

 

再從點定工位往前找原因,生產慢是因為前面沒件,前面沒件是因為后縱梁慢。為解決后縱梁問題,我在現(xiàn)場分析了2周,發(fā)現(xiàn)有3個點可能影響生產進度,其中涉及夾具臺的抬高。

 

我們利用春節(jié)假期進行改造。初步計算,1小時可多生產2~3輛,達到64輛。

增加視覺引導鏡頭,研究ISRA視覺引導設備,優(yōu)化USER防裝程序,降低碰撞風險停臺

數(shù)字化挑戰(zhàn)


我從2015年開始擔任一汽-大眾兼職培訓師,先后編寫培訓教材5本,翻譯德語圖紙1套,總結現(xiàn)場實際工作經驗30項,開展培訓13期,共計3565人次。我?guī)降?1名,長春6人,成都1人,青島4人,他們已全部成為車間維修骨干。2019年,我解決車間技術難題36項。

 

為降低維修人員技能不足帶來的停臺風險,結合生產中出現(xiàn)的設備停臺問題,我對維修標準做了梳理,編制了維修指導手冊。

 

發(fā)生設備停臺時,要求迅速解決問題。因此,從2019年下半年到2020年上半年,我用了七八個月時間,梳理出一版最快的維修辦法,將52項維修標準匯編成冊,同時總結故障復盤,匯總24項維修應急預案作為培訓案例使用。

 

接著我就運作微培訓事宜,主要有3種方式:


其一,錄制短視頻。其二,利用午飯30分鐘做微課堂。比如講近期出現(xiàn)的大停臺故障,當時是如何處理的,處理過程中存在什么問題,下次應該如何做。其三,共享空間,實現(xiàn)青島分公司維修區(qū)域內部分享。每做一個重大改造或者搶修,我都會建一個文件夾,記錄工作完成情況,以便后續(xù)跟蹤。這個文件夾,每個人都可以隨時打開學習。

 

維修其實很講究方法,用智能二維碼進行備件管理及確定故障快速維修方案就是典型案例。


智能二維碼方案的制定是我受二維碼在日常生活中應用所啟發(fā),主要源于以下兩個方面。第一,備件由庫房統(tǒng)一管理。一旦設備損壞,需到庫房查找?guī)齑嬖O備。這個過程至少需要20分鐘,其中查找備件時間至少需要5分鐘,而焊裝車間有備件3400多種。


第二,設備發(fā)生故障后,通常會顯示故障代碼,但因自動化設備種類繁多,需到工段電腦中查找故障代碼,確認故障可能產生的原因及找到相應的處理方法,這個過程至少需要10分鐘。

 

我們的思路是開發(fā)智能化設備信息管理系統(tǒng),以二維碼物聯(lián)技術為基礎,將每種設備進行身份定位,并利用二維碼技術進行編碼,將備件設備屬性、庫存、準確位置等信息,在后臺進行編輯,生成專有二維碼。

 

這樣當現(xiàn)場設備損壞時,維修人員只需用手機掃描二維碼,就可以快速看到備件相關信息。并且備件信息更新后,無須更改二維碼,掃描得到的信息為最新狀態(tài),可節(jié)省大量人力及備件查找時間。

 

此外,還可將設備專有故障列表、故障處理應急包、程序備份還原標準流程文件進行編輯生成二維碼。一旦設備出現(xiàn)故障,通過掃描二維碼,馬上查看并獲取相應處理方法,可大大降低停臺時間。

 

我做過粗略統(tǒng)計,通過使用此套系統(tǒng),每年可節(jié)省搶修時間2000多分鐘。現(xiàn)在,長春一廠和奧迪Q工廠也在做智能化設備信息管理系統(tǒng),但與我們有區(qū)別。我們的系統(tǒng)二維碼容納了4個信息:一是備件信息;二是故障手冊;三是設備備份和還原設備程序;四是設備維修人員的經驗總結。

 

我一直強調,預修大于搶修,因為火是救不過來的。在車間領導的支持下,通過對生產線1063臺機器人深入研究,我們將維修模式從救火式改為預防式。

 

以前是現(xiàn)場搶修居多,因為自動化率低,產能要求不那么高。奧迪線1小時生產25~30輛,一旦停臺可以現(xiàn)場研究故障,解決問題,不影響生產。但在青島分公司,50多秒一輛車,1分鐘都不能耽誤。研究10分鐘,十幾輛車的產能就沒了。

 

停臺的原因大部分是事前沒做好預防,只顧著搶修。大多數(shù)問題都是開關磨損、線纜折斷或者拉拽,這些問題完全可以避免。

 

例如,焊鉗用電極帽可以提前安裝,等到沒有時再裝就會停臺,這些時間完全可以先搶出來。原來檢修大多是出現(xiàn)問題后去彌補,現(xiàn)在更多是分析出“一、二、三、四”,這周末做“一、二、三”,“四”可能沒時間就先不做,但以后要做,把急項放到事前做,可避免停臺發(fā)生。

 

現(xiàn)在,汽車四化對維修提出了新挑戰(zhàn)。2020年初,一汽-大眾開始倡導數(shù)字化。我們也在研究如何通過數(shù)字化解決實際問題,當年就有很多數(shù)字化項目脫穎而出。比如汽缸動作慢,但憑眼睛看不出來,接著又發(fā)現(xiàn)汽缸報錯,卻監(jiān)控不到,找不到原因。

 

我們做了一個數(shù)字化設備隱患監(jiān)控報警小程序,能在設備出現(xiàn)故障前發(fā)出預警,讓維修人員提前將設備進行修復或者更換,降低停臺時間。此外,我們還自主編寫設備狀態(tài)點監(jiān)控程序,抓取出設備問題,在重點工業(yè)進行測試驗證,得到全面推廣。

 

很多人擔心數(shù)字化,我卻很期待,因為這是給愿意努力掌握技術的人一個全新的升級機會。很多維修處理連接上網絡后效率提高很多,一些新技術也很容易大面積推廣。



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