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DQ8030型斗輪機(jī)液壓系統(tǒng)故障的分析(2)斗輪機(jī)構(gòu)故障分析

 新液壓 2021-01-28


(1)斗輪機(jī)投運(yùn)初期,斗輪閉式循環(huán)系統(tǒng)管路振動(dòng)大,高壓編織管爆破頻繁,油泵異音大,系統(tǒng)泄漏嚴(yán)重,軸向柱塞泵使用周期短、損壞快。

由于斗輪機(jī)斗輪油路溢流管油液直接流入油箱,而補(bǔ)油泵流量較小,常造成閉式系統(tǒng)進(jìn)油量不足,ZB2-740軸向柱塞泵經(jīng)常低負(fù)荷運(yùn)行,配流盤磨損嚴(yán)重,也使斗輪馬達(dá)出力不足,管路振動(dòng)較大,經(jīng)常斷裂,致使斗輪悶車頻繁。

針對(duì)這種情況,對(duì)ZB2-740軸向柱塞油泵進(jìn)出口油管和溢流管重新設(shè)計(jì)安裝,溢流管由開式溢流改為閉式溢流——即溢流的油液流入回油管,減少了補(bǔ)油量,減輕了補(bǔ)油泵出力,使系統(tǒng)嚴(yán)密性提高,振動(dòng)減小。將DB10-3031.5U溢流閥改為YF-50H溢流閥,將?28mm油管改為?38mm,增大了溢流量,改進(jìn)如8-2所示。

經(jīng)過斗輪油路系統(tǒng)改造,管路振動(dòng)消除,異音消除,斗輪運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),運(yùn)行可靠性得到了提高。

(2)壓力升不上去,主要原因有:

補(bǔ)油系統(tǒng)故障;

②ZB2-740軸向柱塞泵排不出油,原因與補(bǔ)油泵排不出油類同;

三位四通換向閥、溢流閥故障或溢流閥調(diào)整壓力過低;

外部各管接頭、接合面泄漏和系統(tǒng)內(nèi)空氣未排凈。

1.濾油器,2.軸向柱塞泵,3.DB10-3031.5U溢流閥,4.液壓馬達(dá),5.Φ28溢流油管,6.YF-50H溢流閥,7.Φ38溢流油管

8-2  溢流管路改進(jìn)示意

(3)壓力居高不下,原因同補(bǔ)油系統(tǒng)。

(4)液壓馬達(dá)排油量不足,原因是油液粘度太低和液壓馬達(dá)磨損,內(nèi)漏大。馬達(dá)磨損可細(xì)分為:

柱塞、缸孔磨損:因柱塞在缸孔內(nèi)作往復(fù)運(yùn)動(dòng),柱塞及缸孔磨損較大,當(dāng)磨損超標(biāo)時(shí),就產(chǎn)生嚴(yán)重泄漏。柱塞與缸孔的設(shè)計(jì)配合間隙為0.020.03mm,活塞表面粗糙度不大于3.2μm,超過此標(biāo)準(zhǔn),可修正缸孔,重配活塞。

配流軸、轉(zhuǎn)子磨損:轉(zhuǎn)子不斷旋轉(zhuǎn)并通過主軸向外輸出轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)子孔與配流軸也存在磨損。當(dāng)磨損超標(biāo)時(shí),內(nèi)漏嚴(yán)重,影響輸出轉(zhuǎn)矩。配流軸與轉(zhuǎn)子襯套設(shè)計(jì)配合間隙為0.040.06mm配合間隙時(shí),可先電鍍配流軸、轉(zhuǎn)子襯套,再機(jī)加工至要求的配合公差。

(5)斗輪轉(zhuǎn)速過低。NJM-40內(nèi)曲線馬達(dá)內(nèi)漏、外漏嚴(yán)重;ZB2-740軸a向柱塞泵內(nèi)部磨損嚴(yán)重或流量調(diào)得過小。

(6)斗輪運(yùn)行中自然停止,原因來自油泵壓力低或斗輪吃煤太深。



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