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三氯化氮--氯氣行業(yè)的殺手 期號:TS050 2015-11-24 事故案例: 2004年4月15日19時左右,位于重慶市江北區(qū)的重慶天源化工總廠氯冷凝器發(fā)生局部的三氯化氮爆炸后,16日凌晨及下午液氯儲罐接連發(fā)生爆炸,氯氣泄漏。整個事故造成9人死亡、失蹤和3人受傷,15萬人大轉移。事故過: 2004年4月15日,重慶天原化工氯冷凝器穿孔,CaCl2鹽水進入了液氯系統(tǒng)。該廠采取措施,將1號氯冷凝器余氯和1號氯液氣分離器內(nèi)液氯排入排污罐。開啟液氯包裝尾氣泵抽取排污罐內(nèi)的氯氣到次氯酸鈉漂白液裝置。16日0時48分,正在抽氣過程中,排污罐發(fā)生爆炸。1時33分,全廠停車。2時15分左右,排完鹽水后4h的1號鹽水泵在靜止狀態(tài)下發(fā)生爆炸,泵體粉碎性炸壞。 16日17時57分,液氯貯罐發(fā)生猛烈爆炸。爆炸使5號、6號液氯貯罐罐體破裂解體并形成一個長9m、寬4m、深2m的炸坑。以坑為中心,約200m的地面和構、建筑物上有散落的大量爆炸碎片,爆炸事故致9名現(xiàn)場處置人員死亡,3人受傷。 事故原因: 在天原化工氯氣泄漏爆炸事故中,氯氣本身是不燃性氣體,導致爆炸的是液氯生產(chǎn)工藝帶來的雜質(zhì)三氯化氮。 事故調(diào)查組認為,天原“4·16”爆炸事故是該廠液氯生產(chǎn)過程中因氯冷凝器腐蝕穿孔,導致大量含有銨的CaCl2鹽水直接進入液氯系統(tǒng),生成了極具危險性的NCl3爆炸物。NCl3富集達到爆炸濃度和啟動事故氯處理裝置振動引爆了NCl3。 NCl3富集達到爆炸濃度和啟動事故氯處理裝置造成振動,是引起NCl3爆炸的直接原因。 三氯化氮的性質(zhì)及危險性:
三氯化氮的預防及處理: 1.采用合理氯氣液化工藝 國內(nèi)許多企業(yè)采用制冷劑-冷凍鹽水-氯氣液化間接熱交換工藝,避免制冷劑(氨)與氯氣接觸。通常采用氨作為冷媒,一般是將氨蒸發(fā)器和氯冷凝器分別與冷凍鹽水熱交換,一旦設備腐蝕泄漏,也不至于氯和氨直接接觸,由此發(fā)生事故的幾率是很小的。但是應加強換熱器內(nèi)漏的定期檢查。個別企業(yè)采用氟利昂代替氨作為制冷劑,從根本上杜絕了氯和氨接觸生成三氯化氮; 2.液氯的氣化及氣化器的排污 各種液氯生產(chǎn)、貯存容器的使用溫度應低于45℃,盛裝的液氯嚴禁完全氣化,必須留有足夠的液氯剩余量,并定期排污。氣化器必須經(jīng)排污處理、清洗置換徹底后方可檢修,避免殘余液氯氣化后NCl3濃縮,在拆卸檢修過程中引起爆炸; 3.及時分析原氯中的三氯化氮含量 原氯中三氯化氮的含量將直接影響液氯中三氯化氮含量的高低,因此應定期分析; 4.杜絕三氯化氮的富集 使用液氯液下泵或屏蔽泵包裝液氯,使液氯直接從貯罐底部送出,并對液氯貯罐每年徹底清洗一次,從而徹底杜絕三氯化氮在槽底部的富集; 5.排污物的處理和三氯化氮含量控制 在排污時必須帶液氯排放(包括排污罐排放),即禁止“干排“。有文獻表明,在液氯殘液中三氯化氮質(zhì)量分數(shù)<18%不會發(fā)生爆炸,但要防止液氯氣化。排污時嚴禁敲擊排污閥門或管線,嚴禁排污物同油脂、橡皮等引爆物質(zhì)接觸。 使用液氯鋼瓶的注意事項: 在液氯鋼瓶的使用中,也要防止三氯化氮富集爆炸 1.不許使用加熱鋼瓶的方法抽提鋼瓶內(nèi)液氯或氯氣,只能靠瓶內(nèi)液氯在常溫下氣化產(chǎn)生的壓力把瓶內(nèi)氣氯或液氯壓出。 2.用戶在使用中嚴禁將液氯氣化用完。 3.液氯充裝單位應采用定期清洗鋼瓶,或每次充裝前檢查確認并抽空鋼瓶中的剩余物。 謹慎處理三氯化氮超標狀態(tài): 三氯化氮含量超標時或嚴重超標時非常危險,稍有不慎就會引起爆炸。應避免下列操作:啟、閉閥門,敲擊,撞擊,液體沖擊(泵抽),用水蒸氣氣化,明火,高溫等。因此,應組織確定科學的處理方式不可貿(mào)然處理。 |
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